哪些措施可保證35#鋼管良好的濺渣效果
35#鋼管用濺渣護爐工藝中保證爐膛不變形是一重大難題。研究發現,在濺渣過程中爐渣出現分熔現象,即高熔點爐渣凝固在爐壁上,而低熔點爐渣淌流回渣池。因此,嚴格控制終渣過熱度(約100~150℃),保證爐渣具有良好的流動性,是控制濺渣后轉爐爐型的重要方法。
采用以下措施可保證35#鋼管良好的濺渣效果:
(1)根據冶煉鋼種和吹煉工藝,正確選擇濺渣工藝:對于低TFe渣,一般控制渣中w(Mg0)在8%~11%;對于高TFe渣,控制渣中w(Mg0)在12%~14%。對于半鋼冶煉工藝,采用含碳Mg0球爐后調渣,控制渣中w(Mg0)≥14%;
(2)爐渣過熱度嚴格控制在100~150℃,保證爐渣具有良好的流動性;
(3)盡可能采用高氮氣壓進行蘭州鋼筋連接套筒濺渣,濺渣過程中采用恒流量變槍位操作;
(4)保證濺渣時間在2~3min內;
(5)經常觀察爐況,及時調整35#鋼管開始濺渣的時機和濺渣頻率(一爐一濺或多爐一濺);
(6)及時檢測爐底高度,避免爐底上漲。
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